洛陽佰納軸承講解減速機高速軸軸承故障的處置
更新時間:2022-04-28點擊次數:716次
HT公司兩條5000t/d水泥生產線生料粉磨均采用德國非凡公司生產的MPS5300B型立式輥磨機,其2號磨減速機為弗蘭德公司生產的KMPS546型減速機,2012年投入使用至今,運行一直較為穩(wěn)定。2019年1月15日,減速機在線實時監(jiān)測顯示振動值上升至3.2~3.5mm/s,懷疑高速軸存在故障?,F場檢查軸承部位無發(fā)熱情況,軸承表面潤滑良好,要求工作人員在操作上盡量以降低振動為主,同時加大現場振動監(jiān)測數據采集頻率,待備件及相關條件具備時進行處理。
1故障處置過程
在條件具備的情況下,對輸入軸進行拆檢,拆檢發(fā)現輸入軸圓柱滾子軸承內圈點蝕剝落嚴重,內圈出現一道完全貫穿的裂紋,部分滾動體也出現點蝕剝落情況。
確定故障部位后,對全部軸承進行更換。按某品牌減速機技術要求,推力調心滾子軸承安裝到位后,其軸向游隙應控制在0.10~0.15mm。經對購買的推力調心滾子軸承、中間隔板和推力調心滾子軸承內圈隔套進行測量,發(fā)現如果不對隔套進行加工處理,輸入軸安裝新軸承軸向游隙為0.28mm,不符合技術要求。因此,對隔套高度方向進行了0.15mm的磨削。加工完成后進行新軸承安裝,安裝完畢后,用百分表打表檢測,顯示軸向游隙為0.38mm,如測量準確,不考慮測量誤差的情況下,游隙應為0.13mm,檢測與測量嚴重不符。再次檢查,各螺栓緊固情況正常。再次吊起高速軸外座,軸向游隙仍未變化。后經檢查發(fā)現,吊起過程中調心滾子軸承外圈有上下竄動,手摸中間隔板有明顯位移。正常運行情況下,中間隔板應被圓柱滾子軸承座頂住不動,出現位移,說明存在間隙,間隙應該在0.25mm左右。
發(fā)現檢測游隙異常的原因后,在中間隔板和圓柱滾子軸承座間隙部位加墊0.3mm鋁板,以消除兩者之間的間隙。處理完成后,重新對軸承軸向游隙進行測量,游隙為0.11mm,與測量計算值0.13mm相差0.02mm,檢查各螺桿均已緊固,認為0.02mm的誤差是測量誤差所致,游隙符合技術要求。
2故障原因分析
減速機運行過程中,輸入軸主要受力軸承為一對推力調心滾子軸承,此次安裝新軸承過程中發(fā)現中間隔板出現未頂住的情況,因此導致軸向竄動偏大,相當于推力調心滾子軸承軸向游隙變大,也意味著徑向游隙也增大。軸在旋轉過程中,一旦受到外載荷的作用,就會產生徑向和軸向的跳動,本應由推力調心滾子軸承承受的載荷,因徑向和軸向的跳動,圓柱滾子軸承承受了部分載荷,加速了圓柱滾子軸承的損壞。
3結語
減速機高速軸軸承安裝屬嚴格技術控制檢測部件,其安裝精度對后續(xù)的使用壽命有著重要的影響。軸承屬于標準零件,其加工精度高,在安裝測量過程中,出現測量值與檢測值存在較大偏差時,必定存在其他方面的問題,必須逐一排查解決,防止更大事故的發(fā)生。